國內部分污泥干化技術最新介紹
污泥堿化穩定技術
處理廠的脫水污泥出來后,加入少量的石灰和氨基磺酸,充分混合后經過反應器,在由低溫至高溫的過程,通過石灰的作用使得污泥粒徑含水率減少,進來的污泥含水率是80%-83%,出來的含水率可以達到70%以下(指在生石灰的添加量在10%的情況下,不同的石灰添加量處來的污泥含水率也是不同的),堆放一周后經自然干化含水率可降到60%以下。本工藝處理后的污泥可用作垃圾填埋場的覆蓋土;因為是堿性處理,pH值很高,可以降低臭氣味、病原菌和蛔蟲卵基本得到處理、而且對重金屬的去除有非常好的作用。
案例分析:上海嘉定大眾污水處理廠,處理剩余污泥96噸/天,反應時間30分鐘,70℃高溫消毒,pH≥12,處理后污泥不僅達到 GB18918-2002的相應標準(即有機物分解率>40%、含水率≤65%),并達到美國EPACFR40 Part503標準中的A級標準。采用的是施維英 BIOSETTM污泥堿化穩定技術設備,投資500萬元,即處理單方污泥工程投資約5.2萬元/t(WS83%),運行成本(不計折舊)約60元 /t(WS83%)。
討論及建議:該工藝處理后污泥pH較高,一定程度上限制了后續利用,建議進一步考慮與后續處置工藝的銜接,擴大處置途徑;該工藝在石灰投加量10%時,處理后污泥含水率在70%左右,還未能達到《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB 16889-2008)和《城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋泥質》標準要求。必須經自然堆放7天左右后,含水率才可降低到60%左右。建議進一步改進技術,對不同石灰摻混量條件下出料污泥的含水率、 pH值、熱值、重金屬含量、殺菌效果、廢氣排放、浸水試驗及運行成本等進行深入研究。
污泥固態處理高溫好氧發酵技術
該技術目前沒有穩定的生產業績,還在生產性的試驗階段,但污泥脫水后與添加生物質進行混合攪拌,攪拌器非常好,而且在與添加物質1:1的混合條件下,攪拌后小于2公分;雙層料倉,占地小;自動化程度高,堆肥過程中氧能擴散到污泥顆粒內部,不發生厭氧,一次發酵不需翻垛,產生臭氣較少;利用發酵腐熟了的污泥(即堆肥產品)作混合料及覆蓋層,起到生物吸附和脫臭作用;處理過程中沒有污泥儲坑,污泥不落地,減少臭氣發生源;污泥最終處置可用于農用、園林綠化、填埋場覆蓋土等。工程投資約18萬元/t(WS80%)、運行成本(含折舊)約180元/t(WS80%)、占地40m2/t(WS80%)(以日處理 200m3濕污泥為例)。
工程應用:該技術已在上海嘉定、青浦區進行中試試驗。目前該技術正在上海投建,但還未運行。
建議及討論:對“發酵槽內80%含水率的污泥摻混后可堆放2米高、透氣性又好,壓力損失較小”等問題做進一步研究;對“減量化程度、兩次發酵水份去除率、有機質含量及C/N比”等參數做進一步研究核實,便于技術推廣。
污泥強力擠壓脫水技術
如果強力脫水能夠把污泥處理得很好,污泥后續處理就簡單得多了,含水率80%的脫水污泥進入污泥料倉后加入少量的添加劑,目前由于需要供給發電廠,所以添加了煤矸石,通過分配器進入脫水機濾袋,液壓系統約300公斤,鋪平后泥面上的壓力大約是25公斤/平方公分,通過5分鐘的擠壓脫水,處理后的泥的含水率可達60%以下。其特點是機械能能夠產生高壓,完全利用機械能的作用,直接作用在濕污泥上可以快速的脫水;不使用熱源、不需加熱,沒有溫室氣體產生;設備封閉不會使污泥外溢,臭氣集中處理避免了二次污染;自動化程度高,可以模塊式組裝;濾后水自動沖洗濾板,無需外接水源。
案例分析:該技術已在珠海、紹興等地進行生產性試驗,尚缺少一定規模的工程應用。紹興污水處理廠(含工業廢水80%,工業廢水中含印染廢水90%)生產性試驗。工程投資約8-10萬元/t(WS80%)、運行成本(不含折舊)約80元/t(WS80%)、占地約3m2/t(WS80%)(以日處理50m3 濕污泥為例)。
討論及建議:處理裝置全封閉,宜對設備維修、清理等方面進行探討及改進;進一步對生活污水為主的城市污水處理廠污泥進行試驗研究,總結運行方式及關鍵工藝參數(如添加調理劑的種類與數量等),便于推廣應用;該設備是對污水處理廠經濃縮脫水后的污泥進行二次脫水,宜設置在污水處理廠內,與廠內污泥脫水緊密銜接。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”